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來源:網(wǎng)絡(luò)|發(fā)布時間:2022-03-22 15:02:58| 瀏覽數(shù):...
煤峪口礦主井提升機(jī)為JXMD型,理論最大允許提升速度為6.1m/s,提升深度為241m,提升機(jī)鋼絲繩數(shù)量為6根,天輪直徑為4m,提升機(jī)罐籠和井壁之間的距離約為200mm。該提升機(jī)在運(yùn)行過程中多次出現(xiàn)鋼絲繩嚴(yán)重抖動問題,導(dǎo)致提升罐籠和軌道相撞,而且提升機(jī)罐籠和罐道之間的尼龍?zhí)坠艽嬖谥鴩?yán)重的磨損不均勻現(xiàn)象,經(jīng)過分析是由于在提升過程中鋼絲繩的張力分布不均勻?qū)е碌?,?jīng)多次調(diào)整并未得到徹底的解決。為了確保提升安全,該礦對提升機(jī)采取了限速措施,其最大提升速度不得大于2m/s,嚴(yán)重影響了提升效率和安全性。
本文提出了一種新的提升機(jī)鋼絲繩調(diào)節(jié)方法,以振波法和基準(zhǔn)線繩槽深度測量法為基礎(chǔ),對調(diào)繩方案進(jìn)行了研究。通過振波法測量,各鋼絲繩中的張力最大偏差約為1.4s,比優(yōu)化前的8.7s降低了83.9%,使煤峪口礦提升機(jī)最大運(yùn)行速度由2m/s提升到了4.12m/s,比優(yōu)化前提升了2.06倍,顯著地
提升了提升機(jī)的運(yùn)行穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性。
1提升機(jī)鋼絲繩張力不均勻分析通過分析,影響鋼絲繩張力的因素主要包括鋼絲繩長度不一致、鋼絲繩的直徑不同、鋼絲繩本身彈性模量不一致、鋼絲繩平衡系統(tǒng)故障等。為了確定煤峪口礦鋼絲繩張力不一致的最終原因,組織對以上四個因素進(jìn)行了逐一排查,結(jié)果如下:
(1)鋼絲繩長度影響。該提升機(jī)共有6組鋼絲繩,若鋼絲繩的長度不一致,在提升過程中短的一根將承受大量的載荷,使磨損加劇、使用壽命降低、提升罐籠偏位等。利用長度測量儀對6組鋼絲繩的長度進(jìn)行測量,其最大偏差量僅1.5mm,完全在理論設(shè)計(jì)要求內(nèi)。
(2)鋼絲繩直徑影響。鋼絲繩直徑不同會導(dǎo)致在運(yùn)行過程中鋼絲繩的運(yùn)行行程差異,進(jìn)而導(dǎo)致張力分配不均勻。根據(jù)實(shí)際分析,JXMD型提升機(jī)的鋼絲繩直徑若相差1mm,那么在一個行程中,兩個鋼絲繩的運(yùn)行長度將相差約147mm。利用游標(biāo)卡尺對6組鋼絲繩直徑進(jìn)行測量,其最大偏差約
(3)鋼絲繩彈性模量影響。鋼絲繩的彈性模量會影響到受力時的伸長量,伸長量不同,單位面積上的張力就不一致。根據(jù)分析.6組鋼絲繩均從同一個廠家采購,入場性能測試報(bào)告顯示器彈性模量一致。
(4)平衡系統(tǒng)因素。鋼絲繩的平衡系統(tǒng)是調(diào)節(jié)張力不平衡的裝置,一旦出現(xiàn)故障或者偏差量過大,將導(dǎo)致鋼絲繩的伸縮量不一致,進(jìn)而引起張力不平衡。
通過對以上四個因素的分析,鋼絲繩長度偏差、鋼絲繩直徑偏差、鋼絲繩的彈性模量偏差均在正常范圍內(nèi)且偏差量很小,因此不是導(dǎo)致媒峪口礦提升機(jī)出現(xiàn)鋼絲繩張力不平衡的因素。而平衡系統(tǒng)中摩擦襯塊磨損后松動,導(dǎo)致偏位,與鋼絲繩的摩擦加劇,進(jìn)一步加速了襯墊的磨損,使摩擦輪的直徑縮小,造成了鋼絲繩在運(yùn)行過程中位移量的偏差,進(jìn)而導(dǎo)致張力不平衡的產(chǎn)生。
2鋼絲繩張力平衡調(diào)節(jié)
根據(jù)煤峪口礦提升機(jī)鋼絲繩張力不平衡原因的分析,對提升機(jī)鋼絲繩張力不平衡的調(diào)節(jié)關(guān)鍵是先確定各個摩擦輪的磨損量,然后對其進(jìn)行更換,最后再進(jìn)行張力調(diào)整,使各組鋼絲繩的張力調(diào)整到一致后再運(yùn)行”。
該調(diào)節(jié)的難點(diǎn)在于對摩擦輪直徑的精確定位和測量。由于JXMD型提升機(jī)為單制動盤結(jié)構(gòu),常用的繩槽直徑測量的方法無法進(jìn)行定位和測繪。經(jīng)過多次試驗(yàn)后,項(xiàng)目組提出了一種新的測繪方案,在要測量的摩擦輪的下側(cè)設(shè)置一條激光水準(zhǔn)線,確保測量時摩擦輪的中心線處的水平度,測量時在摩擦輪上設(shè)置四個點(diǎn)(四個點(diǎn)的連線相互垂直)從而可以逐個測量出摩擦輪的磨損量。摩擦輪襯塊磨損量測試原理圖如圖19。
座整持塊
圖1母擦輪襯塊磨橫量測試原理圖6個襯塊磨損量測試結(jié)果見表1。
由表1可知,摩擦輪2的磨損量平均比其他幾個輪大了2.25mm,由此證明了該輪磨損量增加,導(dǎo)致了2號鋼絲繩的行程和其他鋼絲繩出現(xiàn)了不一
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